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浅谈RTO系统可能存在的问题及改进措施

发布时间:2022-03-23 08:27:00 点击:

RTO存在的问题 
RTO焚烧炉RTORCO专业生成厂家无锡泽川环境2022年3月23日讯 1、废气采集系统的不合理;2、安全装置不足;3、系统选材欠合理;4、有机废气浓度及氧含量缺少有效控制。


系统安全装置的改进 

对各支路废气进入总管,设置安全控制装置,建议改进措施如下:在支管上设置氧含量、温度、压力传感器,旁边通接蒸汽和放空,当氧含量、温度、压力只要有一个超限,连锁关闭进总管阀门,打开紧急放空阀和蒸汽灭火阀,对支管进行有效保护。


废气采集系统的改进 

针对各种腐蚀性气体进入RTO造成设备腐蚀的问题,我们首先对车间废气进行分类:根据车间废气的成分,把它分成有机废气,无机废气及卤素废气三类。各车间废气管相应改造成三根废气总管,对三种废气进行三种不同的处理方式,把不宜进入RTO系统处理的废气分离出去,只留有机废气进入RTO处理系统。并对有机废气的浓度降低进行有效处理。取得了很好的效果,设备维修次数减少,运行稳定性提高。

卤素废气各产气点经深冷后,统一进入卤素废气总管,最终进入活性炭或树脂的卤素废气处理装置,处理后溶剂回收,气体达标排放,不进入RTO系统。这样就避免了因卤素废气燃烧后产生强酸对设备的腐蚀,以及避免产生二噁英。无机废气各产气点统一汇总到车间无机废气总管,经二级洗涤塔碱水洗涤后,进入无机废气总管,再作进一步处理达标排放,不进入RTO系统,避免对RTO设备的腐蚀。


有机废气各产气点经深冷后,统一汇总到车间有机废气总管,真空泵的排气还得进行一次深冷后,才能进入车间有机废气总管,每个车间的有机废气经二级洗涤塔碱水洗涤,这样最大限度地降低有机废气的浓度,再进入厂区有机废气总管,去RTO系统处理。


废气浓度及氧含量的控制 

对产气点有机废气浓度进行控制,常压、微正压的反应釜、贮罐、离心机等设备进行供氮保护,以降低有机废气的蒸发,有机废气经泄氮阀或呼吸阀排出,降低废气的排出量及废气中的氧含量。真空常态下工作的设备,真空泵的排气还得进行一次深冷处理,以降低有机废气的浓度。这样就降低了有机废气的浓度及气体的氧含量,为安全稳定运行提供保障。同时对各车间有机废气进入厂区总管的风量压力等控制进行改进。稳定进气量,采用变频风机,风机与进风管内压力联锁,保证了废气量的稳定性。


系统材料选择的改进 

原废气进气预处理洗涤塔采用PP材质,后处理二级吸收塔采用PP材质、烟囱采用PP材质,设备易老化、焊缝易开裂,曾进行修理和更换。后来预处理洗涤塔、后处理二级吸收塔改用PPH缠绕式旋流塔,提高了抗老化性能,减少了焊缝并提高焊接的可靠性。

烟囱改用碳钢内衬耐高温、耐腐蚀材料提高使用寿命。炉膛出口的排烟风管由不锈钢304材质改为双相不锈钢2507材质,反吹风管采用双相不锈钢2507材质制作。切换阀门、反吹阀门采用双相不锈钢2205材质,提高了设备抗腐蚀性能。后处理急冷塔改用碳钢内衬花岗岩材质,避免了碱对玻璃钢的腐蚀。

RTO炉栅、锚固件等炉内外露金属件均采用2205不锈钢材质,并进行耐高温防腐浇筑(专利技术)处理。经过改进的RTO防腐技术较目前常规的RTO炉体,可以增加使用年限。因设备材质问题维修已避免,设备运行稳定。


燃烧系统的改善 

改用了清洁能源天然气作为燃料,更换了燃烧器,避免了燃烧器积碳堵塞的风险,并降低了燃料成本。自2013年改用天然气,燃烧器至今运行稳定,没有因故障而修理。建议采用品牌工业燃烧器,可进行连续比例调节(调节范围约30:1),具有高压点火器、比例调节、燃料自动切断、UV火焰探测器。燃料和助燃空气同步变化,稳定燃烧。UV火焰探测器时刻对燃烧器火焰进行感应,正常燃烧时,火焰信号显示;燃烧火焰熄灭时,供燃料管路电磁阀自动关闭切断燃料,起到安全保护作用。